“单效”改“双效”,职工创新思维的一闪念,装置运行的一字之差,每年为企业带来了近500万元的经济效益,小点子变成了效益“金钥匙”,这事就发生在齐鲁石化腈纶厂。
原来,该厂硫铵装置同其他厂家一样,均采用单效蒸发方式回收硫酸铵。按照惯例,单效蒸发过程中产生的二次蒸汽不再进行利用即进行冷凝回收。蒸汽消耗一直是装置能耗居高不下的主要因素。该厂丙烯腈车间技师张春雨经过探索,提出了硫铵装置“单效”改“双效”的大胆设想,厂科研开发科经过论证,积极采纳了这一合理化建议,并于2011年借丙烯腈装置改扩建之际,对该装置进行了负压双效逆流蒸发节能改造。改造后,蒸汽的热值得到了充分利用,不仅减少了蒸汽用量,还减少了循环冷却水用量,大大降低了装置能耗,每吨硫铵蒸汽消耗量由过去的4.498吨,降至2.46吨,降低了近55%,折合成标油就是97.04公斤,这项投资不足80万元的节能改造,使该厂年生产成本降低了近490余万元。
双效逆流蒸发模式率先引入硫铵实际生产过程,成为本次节能改造的又一大创新技术成果。集团公司标定结果显示,改造后的硫铵装置综合能耗降至130.141公斤标油/吨,达到了国际同类装置先进水平,受到业内人士的高度好评。该成果于2012年获得了国家专利授权,该厂已与国内两家企业签订了技术转让协议,获得收益千余万元。